生意社5月23日讯
昨天,记者在沧州大化TDI公司厂区看到,技术人员正在收集造气C炉耐压夹套改造项目的相关数据。公司负责人介绍,实施这个改造项目后,平均每年可回收蒸汽5544吨,节省焦炭1650吨。自去年底,沧州大化TDI公司通过能量系统优化改造,连续实施了4项技改项目,降低生产成本和能源消耗,年可节省成本500多万元。
之前,沧州大化TDI公司造气炉产生的大量蒸汽,要全部向外释放,不仅耗能大,浪费能源,而且造成空气热污染。在使用耐压夹套后,蒸汽全部回收利用,并入低压蒸汽管网,用于生产系统。仅此一项改造,公司每年可节省300万元。公司还先后投入资金200余万元,实施了锅炉除氧器乏汽回收、循环水泵节能改造、氢化T4032乏汽回收等项目,以降低能耗的形式节省成本,减少废气、废渣排放。
公司不仅硬件上下足工夫,而且在管理制度上加强了考核。公司副总经理高澄介绍,通过工资收入与能耗标准挂钩,对主动采取措施降低能耗的员工实行奖励,充分调动了员工的积极性,激发了员工主人翁意识,企业每年用于奖励员工的资金就达到80万元。
今年以来,沧州大化TDI公司已完成产量11033吨,同比增长12%,共实现产值2亿元,同比增长10%。同时,技术改造、节能降耗也帮助企业冲出了成本上涨、利润压缩的困境,使企业在新的形势下谋得了新的发展。
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